創新能手,每年創效200多萬
——訪豪頓華工程有限公司機械加工工程師李新占
進入公司20多年時間,他從一名對機械加工技術懵懂的實習生成長為技術骨干,完成了人生的華麗蛻變。如今的他,每年完成創新改造項目達20多項,創效200多萬元。他就是威海市勞動模范、豪頓華工程有限公司機械加工工程師李新占。
1996年,李新占進入豪頓華工程有限公司工作。那時,大家對數控技術還不是很熟悉,車間里數控機床還是手動的,他是公司里為數不多的幾個能操作數控機床的工藝員。

工作中的李新占 資料片
“進廠時安排我操作工作臺直徑達4米的CNC立式鏜車中心,該鏜車中心既有車的功能,還有鉆、鏜孔、鉸孔、及攻絲等功能,面對這樣一個功能齊全且國內最先進的大型鏜車中心,我在技校所學的數控知識和實操經驗根本應付不了。”李新占說,工作之初,就遇到這樣一塊難啃的硬骨頭,但并沒有把他嚇倒。他通過查閱機床說明書熟悉代碼指令,不斷進行模擬演示;遇到加工技術問題,就向師傅請教;下班后,在宿舍學習數控刀具及使用參數等,這使得他在很短時間內便掌握了鏜車中心的操作技巧,獲得公司領導一致好評
“作為新時代的技術工人,不僅要知其然,更要知其所以然?!弊呱瞎ぷ鲘徫缓?,李新占逐漸感覺到自己掌握的知識和技能遠遠不夠。經驗是在工作與學習中積累出來的,工作中遇到不懂的問題,他就一遍遍向車間里的老師傅請教,晚上下班回到家中,再認真回想一天來的所學,總結記錄下自己的感想。幾年下來,他的專業技能不斷提升,操作逐漸熟練和穩定。
從車工、工藝員,到工裝、編程,再到機械加工,20多年的摸爬滾打,讓李新占對這一整套流程所有的骨骼血肉都很熟悉,練就了一身絕活:別人發現不了的問題,他能發現;別人解決不了的問題,他能解決;別人能解決的問題,他能解決得更快更高效。
起初,公司生產車間所用的壓縮機核心部件氣盤全要依靠進口,價格很高。2014年,公司派李新占去法國學習壓縮機氣盤加工技術及編程方法。憑著一股不服輸的勁頭,回國后,李新占將所學積極用于實踐,最終,實現了壓縮機核心部件氣盤的國產化。2016年,公司生產了近20臺。
2016年,李新占從工裝、工藝、刀具選型及非標刀具制作等多方面綜合考慮,成功攻克軸流風機葉片加工難題,不僅打破了長期依賴進口局面,而且效率不斷提升,已經趕超國外,加工工時從最初的每件6小時提升至每件僅需2.8小時,年產量2000多片。這項成果在2016年“威海市職工合理化建議金點子評選”活動中獲得一等獎,李新占因此被授予“威海工匠”“最美經區人”等榮譽稱號。
“勞模是一份榮譽,也是一份沉甸甸的責任,今年公司將有越來越多的先進設備投入使用,也有多個新產品正在開發,這是機遇,也是挑戰,我將把這份感謝與感恩化作行動,以更高的標準來要求自己,兢兢業業做好自己的本質工作,同時做好傳幫代作用,為公司發展作出更大貢獻。也祝公司越來越好,業績再創輝煌。”李新占說。(記者 常會會)
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