周傳志,男,1969年10月出生,山東華鵬玻璃股份有限公司器皿一車間維修設備管理員。從業30年來,他始終扎根一線,無論春夏秋冬,頂著40℃高溫,加班加點搶修設備;他秉持一顆愛崗敬業的匠心,積極參與技術改進和技術創新項目,為公司節約大量成本,使產品成品率由55%提高到70%。
周傳志所在的器皿一車間為自動化生產一次性成型玻璃器皿車間,車間傳送帶由進口主機設備控制,一旦發生故障,整個車間將陷入癱瘓。2014年一個寒冬深夜,周傳志接到緊急電話:“主機傳動系統發生故障,請立即返廠維修。”險情即命令,他立即趕往車間。經檢查,周傳志確定是變速箱發生故障。由于主機進口,沒有備用,要想恢復生產只能維修,周傳志將整個變速箱重新拆解安裝,找出破損零件。主機變速箱約有一人高、重50多公斤,周傳志一個個零件檢查,將磨損的零件按照圖紙替換,再由四五個人抬著變速箱進行安裝,一直到第二天12時才維修完畢,主機恢復正常,車間又重新運轉起來。
自1989年進入華鵬公司,周傳志已堅守30個年頭。玻璃器皿生產車間遍布燃爐,車間室溫高達40℃,根據操作規程和要求,無論春夏秋冬,工人必須穿著工作服、佩戴安全帽。夏天作業雖有風扇吹冰塊降溫,但一天下來,周傳志的衣服還是從里到外被汗水浸透。
2015年初,華鵬玻璃股份有限公司進口了O90生產線,工藝復雜程度較高,對設備精度要求非常嚴格。由于是進口設備,許多設計不符合工廠實際生產需要,在生產過程中極易發生杯口偏斜問題,次品率較高,還極易發生停機事故,影響工廠生產質量和效率。只要有時間,周傳志總是琢磨如何克服這一問題,他發現可以通過給設備添加胎具來解決這一問題,經過3個月完成改造,公司產品成品率由55%提高到70%。
30年來,周傳志始終秉持一顆愛崗敬業的匠心,帶領團隊積極參與技術改進和技術創新項目。他改進了由國外引進吸吹機擺動頭的芯軸密封方式,將原來采用螺母壓緊石棉盤根的密封方式改為耐熱橡膠,既提高了使用壽命又降低了工人的操作難度,每年可為公司節約成本20多萬元。
周傳志的愛崗敬業精神也影響了他的徒弟們。“年輕人剛接觸一份工作時,不要怕難,不要怕累,慢慢學習,堅持干下去,把這一行干好,就一定有所收獲。”這是周傳志常常掛在嘴邊的話。
周傳志帶徒20余人,其中2人取得高級技師資格、6人取得高級技工資格。已經工作了7年、去年考取高級鉗工證的徒弟王波這樣評價周傳志:“周師傅人實在,不僅教給我們技術,還教我們很多做人的道理,讓我們在一開始工作時少走了很多彎路。”
從一名維修工成長為維修組組長、維修班長,到如今的設備管理員,周傳志多年被評為公司先進生產(工作)者;2012年,被授予榮成市“十佳職工合理化建議標兵”;2016年,被評為榮成市群眾性安全生產先進個人;2017年,在名師帶高徒活動中榮獲“名師”稱號。去年,周傳志又被評為2018年度榮成市首席技師。 (市文明辦供稿)
![]() |